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一、茶色曲颈安瓶
茶色曲颈安瓶对药品包装能起到遮光和美化作用,有利于药品储存。
1986年,哈尔滨制药三厂二分厂由日本佐野株式会社引进了1台卧式安瓶制造机,4月9
日投产,当年生产三山牌10毫升易折茶色曲颈安瓶1221万支,实现产值100.12万元,利润4
万元,成品率为89.7%,优级品率为80.4%,产品供不应求。为满足市场需要,哈尔滨市
经济委员会决定由伟建机械厂仿制3台安瓶制造机,12月末正式交工厂使用。投产后,出现
安瓶瓶口不齐、割丝处刀口工艺难以掌握和点、痕错位及易折力不够等问题,经过不断改进,
产品质量稳步提高,达到了出口要求。1988年生产6040万支,实现产值495.28万元,利润
41.20万元,成品率为87%,优级品率为86%。产品质量超过日本标准,接近西德标准,当
年荣获黑龙江省优质产品称号。
1990年,三山牌10毫升易折茶色曲颈安瓶属哈尔滨制药三厂二分厂独家产品,其破损少、
收率高,利用率在97%以上,完全满足了哈尔滨制药三厂从日本引进的现代化先进设备洗、
灌、封一连机的配套使用要求,当年生产8289万支,实现产值679.70万元,利润58.4万元,
成品率为93%,优级品率为92.99%。
二、西林瓶
1964年,为满足各地药厂生产青霉素需要,哈尔滨药用玻璃厂开始试制生产西林瓶。试
制初期,采用手工挑料和剪料成型,每次只能生产2个瓶。后在池炉试验,一次可成型4个瓶,
年产量为2800万支左右,但仍不能满足用户需要。
1972年,工厂开始对西林瓶生产工艺、设备进行改造,学习上海玻璃厂经验,将地面生
产平炉改为吊炉,安装了供料机和制瓶设备,由手工供料改为自动供料,年生产能力达到
10000万支左右。1973年进行池炉改造,由过去烧薪碳材改为烧煤,后又改烧油,减轻了工人
劳动强度,稳定了炉温,提高了产品质量。1974年增加1台供料机,生产能力提高到15000万
支。但拌料、夹泡、夹瓶、端货、出炉、检查和包装等工序仍没摆脱手工操作。
1979—1981年,工厂进行了设备更新改造,完成主要革新14项,增加了3台制瓶机。198
2年正式建成了有2台供料机和8台单机的半自动化制瓶车
间。年产量达到25273万支,实现产值834万元,利润140万元。在全国抗生素药瓶质量
评比会上,工厂生产的西林瓶名列第三位,荣获省优质产品称号。
1984年,在哈尔滨市人民政府的支持下,工厂进行技术改造,1985年6月19日通过年产
1.8万吨药用玻璃包装技术改造的可行性论证,投资1688.5万元扩大西林瓶的生产能力,开
发了安瓶和输液瓶等新产品。
1990年,玻璃窖炉2期工程完工,确保了年产西林瓶4亿支的生产能力,当年生产13407
万支,实现产值444万元,质量全部执行国家标准。哈尔滨药用玻璃厂成为省内最大的西林
瓶生产厂家。
三、塑托盘
1986年11月,哈尔滨制药三厂二分厂为提高药品包装质量,达到国际药品包装水平,满
足口服液出口包装的需要,从香港电业自动工程公司引进了吸塑机生产线。同时,港方派3
人到哈尔滨安装调试和培训操作人员。一周后,进行调试生产,主要生产10毫升曲颈和直口
瓶塑托盘。在调试生产中,出现脱模现象,塑托破损严重。经改造模具后,生产趋于正常。
1987年,塑托盘的原材料供应紧张,有的原料质量不符合要求,使生产受到影响。10月
初,改用天津塑片厂生产的PVC硬片为原料后,生产恢复正常,当年生产塑托盘299.5万片,
实现产值83.86万元,利润11.9万元。
1989年,PVC硬片等原料供应不足,导致塑托盘停产半年。1990年,原料供应得到解决,
工厂又开发了哆来咪、青霉素粉针和南极之宝等多种不同规格的塑托盘,当年生产777万片,
实现产值217.56万元,利润30.4万元。 |
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