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《哈尔滨市志 机械工业》
 
 
第五篇 石化通用机械制造业
 
 
第三章 制氢设备
 
 
第二节 DY型制氢设备
 
 
  一、DY—24型制氢设备
  1964年,国防科研部门急需一大批DY—24型水电解槽。一机部组织了有上海新建机器厂、
广州重型机器厂、北京第三通用机械厂、沈阳鼓风机厂、哈电机厂、哈汽轮机厂和哈机联厂
7个工厂参加的会战,共同完成了试制任务。DY—24型电解槽在国内分布面较广,装备量较
大,直到1990年,仍是哈机联厂的一个主要品种,共生产92台、990.2吨。
  二、DY—125型制氢设备
  1967年,鞍山钢铁公司为生产冷轧硅钢片,拟在鞍钢氧气厂增加大容量的水电解制氢设
备。鞍钢设备处委托哈机联厂生产。为完成这项任务,鞍钢设计院和哈机联厂科技人员按照
国内最新引进的水电解制氢设备,进行DY—125型制氢设备国产化设计。在试制过程中,攻
克了电解槽极板由冲制圆孔变成百叶窗孔,在电解槽阴极板上镀上硫镍活化层的技术难点。
因受“文化大革命”的干扰,这台设备从研制样机到完善产品制造工艺花费了8年时间,196
9年完成研制任务,1975年基本定型。含有硫和镍的活化层,经激光分析仪确定是二硫化三
镍结构,但如何涂敷到金属表面上,国内缺少这方面的知识和资料。冶金部和机械部先后组
织鞍钢、哈机联厂、冶金部钢铁研究院、北京电镀总厂和机械部武汉材料保护研究所进行联
合攻关。1971年,在冶金部钢铁研究院完成了实验室的研制,而在北京电镀总厂进行工业性
试生产时,又发现国产活化层工艺效率低、寿命短,不能满足生产需要。1972年,机械部又
组织哈机联厂、北京电镀总厂和武汉材料保护研究所的科技人员进行第二次攻关,到1975年
完成了攻关任务。哈机联厂通过DY—125制氢设备的试制,在国内首先掌握了极板活化技术,
将产品的技术水平提高了一个档次。1988年,DY—125制氢设备获国家优质产品金牌奖。至1
990年,共生产68台、2723.8吨。
  三、DY—65型制氢设备
  1983年,武钢硅钢片厂为省略压缩机对氢气站进行彻底改造,要求哈机联厂提供每小时
产氢气65立方米的制氢设备。这种设备在压力容器分类上已进入中压级别,当时在国内使用
这么大容量的制氢设备还没有先例。哈机联厂接受这项任务后,厂长兰长久亲自抓设计和制
造工作,多次组织工程技术人员去武钢进行现场调查研究、反复论证,用一年的时间,完成
2台样机从设计到制造的任务,经试运行,达到设计要求。2台样机在武钢硅钢片厂安装使用
后,每年节约电力消耗和维护费用63.25万元。后来,除武钢继续订货外,又推广到其它行
业。此产品技术性能先进,填补了国内空白,1989年被机电部授予科技进步二等奖,1990年
获国家科技进步三等奖。
 
     
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