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《哈尔滨市志 冶金工业》
 
 
第六篇 有色金属加工
 
 
第一章 铝镁材
 
 
第七节 铝镁粉材
 
 
  哈尔滨市铝、镁及其合金粉材的生产始于1962年。由东北轻合金加工厂铝镁粉分厂(以
下简称铝镁粉分厂)生产。1958年,铝镁粉分厂动工兴建。1960年,苏联撕毁协议,撤走专
家,给工程建设造成很大困难,延缓了工程进度。广大职工克服重重困难,自力更生,结合
国内实际情况对原设计进行10几个项目的修定,其中将制氧设备中卧式空压机的皮带轮直径
由1.8米增大到3.2米,经试验,设备运转率比苏联原设计提高22%。全部工程于1962年竣
工投产,设计能力为年产铝、镁及其合金粉材3300吨,其中铝粉2000吨,镁粉800吨,铝镁合
金粉500吨。当年生产镁粉56吨,成品率为70%。1963年,铝镁粉分厂针对镁粉粒度、形状、
松散密度达不到技术标准和成品率低的问题,经反复试验,调整了立、卧铣刀的角度,提高
刀刃的硬度和加工精度,从而提高了镁粉质量,达到技术标准的要求。同时,研制铝粉和铝
镁合金粉的工作全面展开,经反复试验和攻关,对铝液温度、喷嘴直径、环形缝隙、空气压
力及流量等相关因素进行调整和优化,摸索出一套稳定的工艺参数,解决了喷吹铝粉粒度和
松散密度难以控制、雾化器经常堵塞的问题。试制成功后,使粉材品种由镁粉扩大到铝粉和
铝镁合金粉。当年生产粉材148吨,其中铝粉107吨,镁粉9吨,铝镁合金粉32吨,成品率提高
到78%。
  1964年,工厂对生产设备进行技术改造。将球磨机的摆式给料装置改为圆盘式给料机,
操作方便,运行稳定,给料准确,提高作业率25%。将球磨系统中旋风分离器的止气阀改为
重锤式自动装置,解决了由于气流难以调整,致使铝粉粒度和松散密度难以控制和经常堵塞
的难题,生产效率提高20%。在设备改造的基础上,又对磨粉工艺中的主分阀角度、恒定料
量等相关因素与产品质量、产量的关系进行研究。经反复试验,确定了合理的工艺参数,将
粉材生产提高到一个新水平。1965年,生产粉材1593吨,为1963年的10.8倍,其中铝粉
1488吨,镁粉72吨,铝镁合金粉33吨。
  1966年,冶金工业部由铝镁粉分厂调出24台镁粉铣床支援“三线”建设,使铝镁粉分厂
生产能力下降。广大职工排除“文化大革命”干扰,克服困难,努力研制新产品,以弥补生
产能力下降导致的效益损失。1967年,完成烧结铝粉的研制,并投入批量生产,满足了航空、
航天工业对耐高温、高强度材料的需求。同年,组织近百名工程技术人员开始研制航天工业
急需的特细铝粉。在美国、日本等资本主义国家对中国实行技术封锁的情况下,经过近百次
试验,通过10余种工艺方法的比较,确定采用多级集尘法生产工艺,1969年投产,解决了航
天工业的燃眉之急,但仍存在粒度不稳定、成品率低的问题。当年,生产粉材1402吨,其中
铝粉996吨,镁粉227吨,铝镁合金粉179吨。
  1970年,铝镁粉分厂将喷粉生产系统中沉降器的直径由5米扩大到5.4米,冷却水套间
隙由8毫米增大到50毫米,强化了冷却效果,结壳量减少8%,保证了安全生产,提高作业率
5%。当年,生产粉材1588吨,其中铝粉1271吨,是1969年产量的1.3倍。1973年,将制氧
机系统中纯化器内的纯化材料改用5A球型分子筛,淘汰吸附性差、容易造成堵塞的硅胶,使
分馏塔的运行周期延长20个昼夜,提高了分馏塔的防爆性能。
  中共十一届三中全会以后,铝镁粉材生产有了新的发展。1979年将镁粉收集系统的多管
除尘器进行彻底改造,增加固定装置,保证了安全生产。1980年,分别完成对2套制氧设备
的改造,增加1个液控过冷器,延长分馏塔的精馏过程,使氮氧的纯度由99%提高到99.999%。
此外,历时14年,经几百次试验,用热风上喷法生产特细铝粉获得成功,特细铝粉含量超过
80%。遂于当年建成达到国际水平的全国第一条特细铝粉中试生产线。产品粒度、形状和松
散密度均达到美国雷诺公司同类产品水平,产品做为固体推进剂用于中国第一次潜水艇发射
洲际导弹的发动机,获得满意效果,产品获国家银牌奖。1982年,粉材产量达1994吨,比
1970年增长25.6%,其中铝粉产量1600吨,增长25.9%。
    1983年,将制氧机分馏塔配套的活塞式膨胀机改为比较先进的透平式膨胀机,不仅设备
重量由1.5吨减轻到20千克,工作噪音降低10分贝,同时,提高了制氧速度,压氧时间缩短
2小时,每年节电13万千瓦小时。同年,中国有色金属工业总公司为支援外地企业建设,从
铝镁粉分厂又调走2台球磨机。为平衡和增加生产能力,工厂自制2台球磨机,并增加1套制
氧设备于1985年投入生产。同时,利用铝、镁粉下角料及其它铝、镁边角废料,试制成功焰
火合金粉,变废为宝,取得良好的经济效益。当年,生产粉材2597吨,比1982年增长30.2%,
其中铝粉2197吨,镁粉235吨,铝镁合金粉165吨。
  1986年,对喷粉系统的沉降器进行第二次改造,将原来的普通钢板换成不锈钢板,改造
后除可避免在清理结壳时产生火花的不安全隐患外,还延长设备使用寿命8—20年。1987年,
研制成功一种国内独创的黑铝粉产品,为国家航天工业的发展做出贡献,获当年中国有色金
属工业总公司科学技术进步三等奖。
  1990年,试制成功一种亲水铝粉,产品溶解于水,浮着率接近于零,完全达到联邦德国
同类产品的质量标准,为国家建筑行业提供了一种质地优良的建筑材料,受到国内广大用户
的好评。同年,又彻底整顿和改造制氧车间的低压配电室,对有隐患的部位全部进行改进,
普遍采用多芯导线,使地沟内盘面整洁,配线有序,改变了过去地沟的混乱状况,对安全生
产起到了保证作用。同时,对氧压机、载货电梯、起重机、金属切削机床及分馏塔等26台套
设备进行大规模的更新改造,明显地提高了设备运转率和生产效率。当年粉材产量达到2308
吨,是投产初期1962年的41.2倍,成品率达97.2%,比1962年提高27.2%。
  1980—1990年,镁粉、工业铝粉、焰火合金粉和涂料铝粉先后11次获得黑龙江省和中国
有色金属工业总公司优质名牌奖,农药铝粉荣获1983年国家银牌奖,特细铝粉荣获1985年国
家科技进步三等奖。
  东北轻合金加工厂生产铝、镁及其合金粉材的主要设备有球磨机5台,镁粉铣床23台,
制氧设备3套,喷粉设备1套。可生产工业铝粉、工业易燃细铝粉、镁粉、铝合金粉及涂料铝
粉5大类25个品种46个规格的产品。其生产工艺是:
  喷吹铝粉:
    铝锭预热→熔炼→扒渣→喷吹制粉→筛分→检验(理化分析)→包装→成品入库
    铝合金粉:
    配料→熔料→搅拌扒渣→静置→铸造快速分析→合金锭破碎→球磨机磨粉→筛分→搅拌→
检验(理化分析)→包装→成品入库
    镁粉:
    镁环酸洗→车端→铣削→筛分→搅拌→检验(理化分析)→包装→成品入库
  1962—1990年,东北轻合金加工厂累计生产铝、镁及其合金粉材42335吨。
 
     
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