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1958年7月,化工总厂为解决生产磷肥需要大量硫酸的问题,自筹资金,由技术人员郁
景林、邹殿先、刘士林等设计和施工,于1959年建成3套土法生产的小型硫酸装置。年生产
能力3000吨。此装置采用块矿炉、鼓风机、缸塔等简易设备,将硫铁矿焙烧生成二氧化硫,
再加硝酸氧化成三氧化硫后生产硫酸。投产以后,当年生产硫酸821吨。在建设小型硫酸装
置的同时,化工部投资160万元,在化工总厂建设1套年产2万吨中型硝化塔式法硫酸装置。1
958年9月动工兴建,厂房面积500平方米,安装吸收塔、氧气塔、循环酸槽、冷排器、块矿
炉、湿式除尘器、鼓风机等设备。同时,派出50人到大连化工厂进行技术培训。1959年11月
19日建成试生产。由于单纯追求产量,没有严格执行工艺规程,设备严重腐蚀,加上主要原
料硝酸紧缺,1960年下半年停产。当年生产硫酸1669吨。
1961年初,化工部决定在原有的基础上,按照大连化工厂技术要求,扩建1套年产8万吨
硫酸装置,采用硝化塔式法工艺流程。化工总厂成立硫酸技术改造委员会,工厂自己设计,
哈尔滨市第三建筑工程公司施工。由于工程质量差,厂房屋架倾斜,大墙裂缝,化工部决定
停止建设。1963年已经建成的5个反应塔全部裂缝,有倒塌的危险,全部拆除。
1970年,化工部投资248万元新建1套年产2万吨接触法生产硫酸装置。化工总厂派人到
南京、上海、广东等地学习考察,吸取各地长处,自己进行设计和施工。采取上海硫酸厂的
“两转两吸”先进工艺技术。1971年3月动工兴建,1972年9月15日建成,试车一次成功。厂
房面积5149平方米。主要设备有沸腾焙烧炉、旋风分离器、静电除尘器、增湿塔、冷却塔、
静电除雾器、干燥塔、吸收塔等。以矾为催化剂,可使二氧化硫转化率从97%提高到99.5
%,相应尾气中二氧化硫的含量由原来的3000ppm降至500ppm以下,减轻了尾气对环境的污
染,降低原材料的消耗,提高生产效率。1976年维修工高占海研制成功抽触煤机,代替繁重
的人工扒触煤,提高了工作效率,减轻了劳动强度,改善了操作环境。当年产量达到14163
吨,比1973年增长1倍半还多。
1981年,哈尔滨颜料厂为生产立德粉和铁红,建设1套年产5000吨硫酸装置,采用“两
转两吸”工艺流程。1983年建成,在试车中发现有的工程质量低劣,加之职工没有严格执行
工艺规程,设备腐蚀严重,不能正常投入生产。后经39次试车,于1984年7月点火投产。但
投产以后,因一部分设备安装质量差,跑、冒、滴、漏现象严重,污染环境而停产。部分设
备已经腐蚀不能使用。
1983年,为与大庆30万吨乙烯配套,国家计委、化工部批准在化工总厂再建1套年产4万
吨硫酸装置,采用“两转两吸酸洗净化”先进工艺流程,增加废热锅炉等新工艺。省政府投
资1300万元,由南京化学工业公司设计院设计,原料供应、脱盐水、成品包装等工段由化工
总厂自行设计,呼兰建筑公司施工,当年10月动工兴建。同时,工厂派出50人到四川、河北
等地化工厂进行技术培训。1987年4月建成并点炉投料生产。这套装置建成以后,安达市也
新建1套4万吨硫酸装置,因与大庆相距较近,大庆不用哈尔滨化工总厂的硫酸,工厂将生产
出的硫酸转为自用,用在生产磷酸、草酸、磷酸三钠产品中。1989年9月化工总厂因磷酸、
草酸等改变生产工艺,硫酸需用量大大减少,因此,4万吨硫酸装置停产。
1990年末,全市有3套硫酸装置,1套年产2万吨的装置正在运转生产,1套年产4万吨和1
套年产5000吨的装置没有投入生产,全市生产能力为6.5万吨。1990年生产12218吨。主要
原料硫铁矿砂由黑龙江省西林铁矿供给。每吨硫酸耗硫铁矿(品位30%)1065千克,耗电14
7千瓦时。产品质量合格率100%。共有设备216台。共有职工165人,其中干部14人,技术人
员6人,工人145人。 |
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