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《哈尔滨市志 石油化学工业》
 
 
第三篇 有机化学工业
 
 
第一章 基本有机化学工业
 
 
第三节 电  石
 
 
  1958年末,为解决哈尔滨市电石紧缺问题,化工总厂厂长孙更生带领技术人员到牡丹江
化工一厂学习电石生产技术。回厂后,奋战一个月建成一座容量为400千伏安的小电石炉。1
959年试车成功,当年生产电石1912吨,缓解了哈尔滨市对电石的急需。1960年,又陆续建
成3座土法生产的电石炉,电炉变压器总容量为2000千伏安,日产电石10吨多。1963年初,
因国民经济调整,压缩基本建设项目,对电石需求量大大减少,加之化工总厂生产的电石质
量低、消耗高、盈利少,市人民委员会决定化工总厂的电石装置停产。
  为发展哈尔滨市基本化工原料工业,1959年3月,国家计委决定在哈尔滨化工厂建设1套
年产2万吨电石装置。1960年4月,哈尔滨化工厂改名为化工二厂。1961年国民经济进行调整,
此装置停建。1966年6月又重新开始筹建。经过3年建设,1969年9月末投产。建设中既无电
石专业技术专家,也没有技术资料,仅根据1959年中南设计院电石炉设计为参考,利用工厂
闲置的锅炉房进行改造,给日后的生产带来许多隐患,致使原材料配比不准确,电石炉不好
掌握,质量也无法保证。投产后试生产3个月,共产电石257吨。由于厂房低矮狭窄,通风不
好,粉尘无法治理。
  1971年1月,化工二厂决定停产50天对电石装置进行第一技术改造。烟囱加高至35米,
增大烟囱截面积为6平方米,以减少粉尘;更换破碎机滚板,增加了两次粉碎,改善了焦炭
粉碎设备;增加两台电动葫芦,改造了料仓,原料可以通过料管直接加入到炉内,实现上料
机械化;对炉内的设备也做了较大的变动,改善电石炉的导电功能。
  1973年夏,化工二厂对电石装置进行第二次技术改造,重点改造电网。将原由1厘米薄
钢板拼成为10厘米厚的钢板,改为一体的10厘米厚的钢板,增大了容量,降低了电流密度和
耗电量。改造之后生产能力由年产6000吨提高到年产13000吨。
  1981年,化工二厂对电石装置进行第三次改造。实现以液压放电极代替原卷扬机牵引放
电极,减轻了苯重体力劳动,改善操作方法;改方形料仓为环形加料仓,可以多管下料,并
且加料均匀。
  1985年,化工二厂对电石装置进行第四次改造。更新已运行15年的旧变压器,将其增容
到12000千伏安,提高了电炉生产能力;将原开放式电石炉改为半密闭式内燃炉,改善了操
作环境;石灰窑出灰设备由辊式出灰改为螺旋出灰;改进焦炭干燥设备,使焦炭含水量降至
3%以下,年节约电能约148万千瓦时。
  1987年,化工二厂对电石装置进行第五次改造。改进电气设备的结构和材质,加大短网
截面以降低电流密度;改造电极把持器摩擦环,由带式摩擦环改为块式摩擦环,实现电极正
常压放。改造之后,使生产达到连续运行,提高了开车率,生产能力达到年产18000吨,每
吨电石耗电由3744千瓦时降至3675千瓦时,基本稳定了生产。
  经过5次改造,电石生产能力逐步提高,1990年生产19079吨,达到设计能力。
  化工二厂生产的电石主要供本厂用作生产聚氯乙烯的原料,少量作为商品出售。           
 
     
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