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《哈尔滨市志 石油化学工业》
 
 
第三篇 有机化学工业
 
 
第三章 精细化学工业
 
 
第三节 酒用香料
 
   
   一、乳酸乙酯
   1980年,化工六厂得到省内各酒厂急需酒用香料的信息,工厂领导立即决定开发这一产
品。工厂技术人员对旧设备进行改造,利用醋酸乙酯装置生产乳酸乙酯。1980年11月,试制
出乳酸乙酯,投放市场后,深受用户欢迎。1981年,年生产能力达到20吨,实际生产8.7吨。
  1982年,化工六厂与农药厂合并后,在道外分厂设立专门生产乳酸乙酯生产车间。1983
年,为便于管理,又将化工六厂道外分厂醋酸乙酯车间分出组建哈尔滨化工七厂(简称化工
七厂)。1985年生产能力达到年产50吨。
  1986年,化工七厂利用原有醋酸乙酯旧设备又上1套乳酸乙酯装置,设计年生产能力为3
0吨。在酯化塔顶增加一列管冷凝器,防止乳酸乙酯同乙醇共沸,使乳酸乙酯收率提高。
  1987年4月为提高产量,化工七厂重新安装1套乳酸乙酯装置。同年11月,化工七厂又将
酯化塔顶回流改为塔中回流;将提浓塔顶回流改为塔中回流,使生产周期由72小时缩短到31
.4小时,产量提高,消耗亦有所下降。
  1988年,化工七厂采用乳酸不分水直接酯化工艺,减少了损失。同年12月又新建1套装
置作为乳酸乙酯专用装置。
  1989年,化工七厂对乳酸装置进行改造,新安装酯化釜、酯化塔、中和釜等12台设备,
年生产能力达100吨。1990年产量达17.1吨。
  二、己酸乙酯
    1981年为满足酒厂的需求,化工六厂开始生产己酸乙酯,年生产能力为50吨,填补了黑
龙江省酒用香料生产的一项空白。
    1984年6月,化工六厂对己酸乙酯的精馏工艺进行改革,采用蒸汽加热,负压精馏的新
工艺,取代原来采用的红外线常压精馏工艺,使精馏周期缩减到原来的五分之一,节约了大
量电能。同时,增加了1个转换器、1个中和釜和两个贮罐,使己酸乙酯年生产能力提高到100
吨。同年7月化工六厂对己酸乙酯的中和设备进行了改造,用机械搅拌的100立升中和釜和700
立升的不锈钢溶碱槽替换了原来落后的中和设备,使中和质量明显提高,原材料消耗有所下
降,中和工时缩短到原来的四分之一,减轻了工人的劳动强度。采用新工艺后,原有的酯化
工序和中和精馏工序出现了生产能力不平衡的矛盾。1985年7月,化工六厂对己酸乙酯生产
布局进行调整,使己酸乙酯生产工艺流程达到自动化、连续化。1990年产量为63.7吨。
 
     
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