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1960年,哈橡试制成功儿童水靴、女轻便水靴,投入小批量生产,填补了黑龙江省全胶
水靴生产的空白。由于生产工艺落后,成型工序的胶部件和半成品供应全是竹板排放,人工
搬运,效率低、易粘碰、损失浪费大。水靴亮油加工是通过用高温、明火熬炼亚麻籽油,用
汽油冲洗,亮油光泽发暗,有时容易发生燃烧,很不安全。水靴纱里子刮乳胶浆子全是手工
制胶,效率低,质量没有保证。
1962年,全胶鞋滞销,暂时停止生产。1964年根据商业部门的要求,重新开始生产全胶
鞋。在重新投产之前,对设备进行技术改造,新增加了1套胶部件传动链、挤出机和压延机
等设备,当年生产16.5万双。1965年全胶鞋有相当数量出现喷霜现象(质量不好),经过
与商业部门协商降价处理,工厂赔款7万元。
1967—1968年受“文化大革命”的影响,生产下降。1969—1972年工厂又增加了硫化罐、
压延机等7台设备,保证了产品质量,降低了消耗,1972年产量为103万双。
1973—1979年,哈尔滨橡胶厂对成型车间进行工艺设备改造,建成两条流水生产线,取
代了台案作业,实现了胶部件和半成品自动传送和自动沾亮油;自制成圆筒浸纱机、倒纱机、
卷吊机等整套工艺设备,代替手工制胶,实现了纱里子刮胶生产机械化、自动化;在化工区
信义村建了100平方米的小亮油厂,将过去土法炼制亮油工艺改为电气加热,自动控温,机
械搅拌,大大减轻了劳动强度,保证了安全生产,提高了亮油质量。1979年,工厂领导与技
术员共同研制了两滚压延机,调高下滚温度、上滚光洁度,把上下两滚互换,改变上滚涂胶
为下滚涂胶,使面皮平整光洁,消灭了水纹、汽泡和麻点,创造出“下滚涂胶一次出型”的
新工艺。同时,将全厂10台面皮出型机全部改造成功,成为全国同行业首创,全年共生产全
胶鞋20.4万双。1980年,工厂又购入6台平板模压机,全胶水靴开始采用半硫化模压跟底。
同时,学习上海的经验,采用贴稀树脂加胶浆子的粘接剂,解决了胶粘不牢,开胶掉跟的问
题,保证了质量。1980年生产全胶水靴已达148.5万双,比1972年提高了40%。
1978年10月,市计委批准在中山路与公滨路拐角处建出口产品车间(成型六车间),19
84年5月建成并投入生产。成型六车间安装了自行设计制造的2条循环流水生产线,招收并培
训了具有初中以上文化程度的青年工人70名,边建设,边进行胶面印花女靴的试验工作。青
年技术员姜成立在塑料印花的启发下,提出了胶面印花的设想,得到工厂领导和技术人员的
支持,积极进行印花胶滚设计,制造出胶面印花机,生产出蓝灰全胶面印有白色线条花纹的
两种款式的“艳丽牌”女轻便水靴,增加了女轻便水靴的花色品种。1989年产量达到135.1
万双。
1960—1990年全胶水靴共有21个品种,综合产品产量为4047万双。
旧式男半筒 1960—1984年累计生产35万双,全部为平跟、辊筒底。
女轻便靴 1965—1990年26年共生产1196万双。其中:花口条662万双,黑高跟189万双,
彩色靴97万双,早期滚筒底轻便靴248万双。
中童靴 1963—1990年共生产685万双。其中1982年以后生产的贴花、印花童水靴59万
双。
水田靴 1979—1981年共生产83.5万双,全部是辊筒底。平均每双出厂价4.38元,每
双成本5.59元,加上税金0.79元,每双亏损2元。1982年以后原材料价格大幅度提高,支
农产品不能提价,生产越多亏损越大,被迫停产。
艳丽牌女轻便靴 1982年研制的新产品,浅绿色胶面印有白色线条花纹,前脸做盘,样
式新颖,美观大方。由于做工精细,工艺繁杂,成本高,不盈利,加之亮油还未过关,1983
年投产以来,只生产57万双。1990年在解决了亮油质量问题后又生产了4.8万双,仍属微利
产品。
大轻便靴 1983年投产,使用模压跟滚筒底,比男半筒轻便靴楦型肥大,靴筒略高,适
于防水作业和雨天穿用。到1990年累计产量128.4万双。
工矿靴 1974年试产后,工厂销售科先后2次派人到鸡西、鹤岗、双鸭山等矿区请工人
试穿,提修改意见。产品的特点是:楦型肥大,靴腰挺实,大底沟深,防滑耐磨。在寒冬季
节,井下工人可以套棉袜子或打包脚布穿用,延长了穿用时间,井下工人评论说:它比天津、
上海的产品更适于矿工穿用。1982年在普通工矿靴的基础上,根据外商意见和大庆采油女工
的要求又试制生产了出口工矿、半筒工矿和女工矿靴。1974—1990年累计总产325.5万双,
其中女工矿靴4.7万双,出口工矿靴18.6万双。
电工绝缘靴 1977年投产到1990年末共生产销售57万双。
防雪靴 1986年根据外贸信息而研制的一种新产品。它腰高超膝,内衬毛绒里,腰口上
端嵌有200毫米高的弹性胶圈,箍在膝部上防止靴筒进雪,又不妨碍活动。1989年被评为省
优质产品。1986—1990年共生产48.6万双,其中出口36.5万双。去掉成本和税金,平均每
双净亏损人民币2元。因为出口产品每双拨给0.8公斤天然平价橡胶,又分给12.5%的外汇
留成,工厂不盈利,但却给国家换取了外汇,一直坚持批量生产。
防砸绝缘靴 1986年研制的新产品,这种产品由于生产时间短、宣传推广不够,1987—
1990年只产8千双,尚未打开销路。
出口男半筒靴 经工厂领导、技术人员多次研究试制,在老式男半筒的基础上,集中了
内外产品的优点和流行款式,于1980年定型投产。出口男半筒靴大批投产后,日本客商纷纷
到厂参观,洽谈订货,出口数量逐年增多。至1990年末,11年中累计出口525万双,创汇1450
万美元。 |
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