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哈尔滨生产的防腐枕木制品主要有防腐普通枕木、防腐岔枕、防腐桥枕3个品种。防腐
普枕和防腐岔枕,主要采用桦木、枫香、槠木、落叶松、马尾松、云南松、云杉、冷杉、铁
杉及少量的阔叶松等树种。防腐桥枕,主要采用落叶松、华山松、思茅松、高山松、云南松、
云杉、冷杉、铁杉、红松等树种。防腐普通枕木,按不同用途还分为一、二、三类。一类用
于铁路主要干线,二类用于干线和沿线,三类用于地方铁路线和专用线。防腐岔枕的长度从
2.6米到4.85米,以0.15米为级差,共分16个种类。防腐桥枕分3米、3.2米、3.4米、
4.2—4.8米4个品种。
哈尔滨市生产防腐枕木的专业厂家是防腐厂。防腐厂的前身是吉林省哈达湾木材防腐工
厂。
1954年,为了满足铁路运输发展的需要,铁道部决定将吉林省哈达湾木材防腐工厂迁往
哈尔滨,并投资518.8万元,在哈尔滨新建一处防腐木材厂即铁道部三棵树枕木防腐厂。厂
房占地面积35.7万平方米,建筑面积14533平方米,新增加了机械设备和电动机、牵引机车、
电吊、汽吊等设备25台,年生产能力为14.1万立方米。1955年10月,搬迁和新建装置完成,
连同搬迁设备,共有设备152台。工厂管理机构设有会计室、技术室、人事室、劳动工资室、
总务室、保卫股;生产机构有装卸组、搬运组、捆头组、防腐班、机械维修组。职工480人。
1956年2月,苏联防腐木材专家别洛夫就产品质量、工艺方法、设备、机械作业、打年号钉
等方面提出30条建议,工厂领导很重视,采取有效措施积极落实。3月,建立枕木打年号制
度,在每根防腐枕木上打上当年年号,以便于铁道系统掌握防腐枕木使用情况。同时,认真
修改《木材防腐技术操作规程》,把防腐工艺和质量检查工作纳入规章制度,建立素材入厂、
储备、选材、风干、捆头、刻痕等生产工序。并根据树种、规格、干湿度,采用定量或半定
量浸油法,使浸油深度比原来加深1倍,又节油20%。4月,铁道部引进民主德国产窄轨柴油
牵引机2台,电吊、汽吊各1台,充电机1台,装枕木小车15台,实施半机械化、机械化生产,
提高了劳动生产率。同年,还自行设计、试制成功中国第一台枕木刻痕机,刻痕防腐油浸入
木材深度比原深度增加4倍,提高防腐枕木质量,使用寿命由15年延长至25年以上。1957年,
铁道部又调来桥式起重机2台、电动机5台,成品库装车全部实施了机械化。当年,职工610
人。防腐枕木产量15.7万立方米,比1954年提高70%,产品优良品率达到97.5%,每立方
米防腐枕木成本11.33元/根(一类)。1963年,工厂自行设计生产风动控制防腐罐门,改
造了手动防腐罐门,减轻操作工人的劳动,提高工效29倍。1965年,防腐枕木产量12.8万
立方米,比1961年提高82%,综合优良率达到28.5%,枕木成本17.98元/根(一类),
全员劳动生产率189645元,职工594人。
“文化大革命”期间,打乱了正常生产秩序,生产受到冲击。1967年,枕木生产开始下
降,普通枕木产量6.2万立方米,岔枕1.5万立方米,桥枕5102立方米。与1966年相比,普
通枕木减少1.9万立方米,岔枕、桥枕增加3900立方米。1974年,生产有所恢复。工厂自己
制造了3个蒸制罐(每个14670毫米×1950毫米,容积47.06立方米)、2台高压计量罐,
改油泵注油为高压注油,自行设计制作了电动操作盘,全面调整了压力表、温度自动记录表
等。1975年,铁道部投资21万元,改造污水处理设备,日处理污水达240吨,污水处理后每
升含酚量0.3毫克,达到了国家规定的标准。1977年,工厂根据铁道部公布的《木材防腐操
作规程》,结合生产实际,将原防腐枕木生产流程13道工序,改为选材、扒皮、码垛、风干、
刻痕、防腐剂的检验、防腐制品质量检验等18道工序,并对油质性、油溶性、水溶性防腐剂
的检验和配制作了严格的规定。对不同树种、干湿程度、气候的变化,采取定量、半定量和
循环浸注法等多种先进工艺,逐步形成防腐枕木生产科学的质量管理体系。1978年,普通枕
木产量4.3万立方米,岔枕1.6万立方米,桥枕3583立方米。
中共十一届三中全会以后,除完成铁道部下达的生产任务,1979年还对外加工普通防腐
枕木8517立方米,岔枕1533立方米,其他防腐木材527立方米。当年,根据各种木材含水量
大、防腐油质差、木材加工质量不高的问题,采取罐内干燥,实施循环浸注法,使普通防腐
枕木产品质量综合优良率由1978年的27.7%上升到31.6%。防腐枕木生产能力,经过重新
查定为年产7.5万立方米。1980年,铁道部下达的生产计划减少35%。为了维持生产,工厂
广开门路,承担外加工防腐枕木4352立方米。开展社会主义劳动竞赛和“质量月”活动,调
动了广大职工积极性,压缩了管理费用,节约防腐剂145吨、燃料300吨、电1.9万度,当年
共节约7.1万元。产品综合优良率达到44.9%,防腐剂消耗降低13.9%。1980年,普通枕
木产量2.1万立方米,岔枕1.5万立方米,桥枕1964立方米。
1981年,开始加强全面质量管理,严格执行《木材防腐技术操作规程》,以产品质量求
生存、求发展。改进了刻痕刀片,把直条型刀片改为鹰嘴型,减少了刀片的折换,枕木刻痕
达到标准深度。同时,还改造了重油池设备,提高了防腐油的纯度,减少了重油含水量,保
证了枕木防腐质量,综合优良率达到49.4%。1982年,原料进厂的树种变化很大,硬杂木
比较多;防腐油进厂的油质低,含水量大;加上操作人员(新入厂的青年工人文化低,接受
培训能力差)素质不高,影响了枕木的质量,综合优良率下降到46.1%。1983年,开展岗
位练兵和技术培训,改进了刻痕刀片,枕木刻痕深度达到11—15毫米,比铁道部质量标准还
高1—2毫米。当年,防腐枕木综合优良率达到46.7%。同年,还安装2台双锅筒横卧式链条
蒸汽锅炉,增加了蒸汽能力,提高了防腐枕木的工作效率。1985年,重新查定枕木年生产能
力为7万立方米。普通枕木产量2.4万立方米,岔枕2.6万立方米,桥枕2115立方米。
1990年,根据市劳动局的要求,工厂投资165万元,拆除原防腐枕木车间的3台蒸制罐
(枕木防腐罐),改造防腐电柱蒸制罐,由原两罐体长16.5米延长至28米,年生产能力由4.1
万立方米增加到7.1万立方米。将加热管由罐内改为罐外,热度比原来提高10倍。同时,
将人工控制操作盘改为电控操作盘,达到国内先进水平。10月1日投产。普通枕木产量2.8
万立方米,岔枕1.3万立方米,桥枕1263立方米。 |
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