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1988年,经过全厂范围内公开招标和多人角逐,刘凡成中标,被选聘为经营者,并由他选聘了新的厂级领导班子。对原有机构进行了精减合并,减少管理层次,实行管理层和执行层分开,机构由原来的51个减少到41个。对全厂中层领导干部采取招标、议标和直接聘任的办法,一般管理干部也由各单位领导在不突破编制的情况下进行择优聘任。改革前,工厂原有中层干部112人,改革后减少到98人,减少了14人。一般干部由472人减少到440人,减少了32人。实行优化劳动组合,对各单位进行定编、定员、定岗,共剥离富余人员189人,约占职工总人数的7%。为了妥善安排富余人员,厂内建立了人才劳务市场,通过多种途径安置155人。在分配制度上,制定了优惠生产经营一线的政策,采取了多种形式的承包制,实行工资额"双挂"制,起到了奖勤罚懒的作用,体现了按劳分配的原则。
1988年工业总产值完成2 124万元,比上年增长6.7%;产品产量完成1 126.6吨,比上年增长9.4%;销售收入完成2 304万元,比上年增长15.2%;实现节约降耗挖潜效益102.83万元,比上年增长7.7%;职工平均工资收入比上年增长17%。按1987年可比口径计算,实现利润271.6万元,比上年增长250.9%,上缴利税205.5万元,比上年增长79.2%;优质产品达到41.4%,比上年提高12.2%;生产合同完成率为89.6%;实现资金利税率8.45%。全年煤、油、电的消耗都有降低,综合能耗比上年降低7%。设备完好率大幅度上升,设备大修和更新计划67台项,完成55台项,完成计划外6台项,投资比上年增长37%。
1988年进行了新煅烧厂房的建设、2 000吨油压机和地下焙烧炉的完善改造、315吨油压机迁装改造、碳加工和新浸渍工程的设计改造,全年完成技改投资比上年增加97%,使资产增值约5%以上。开展了采用新材料、新工艺的研究。单个压型和少削、无削加工试验取得新进展,采用了点焊工艺,完成了压垫选择和胶粘的研究。在以石油焦代替沥青焦、铁粉代替铜粉的研究上,取得了进展。仅以铁粉代替铜粉一项,就置换9吨,节约15万元。开发定型了石墨阳极板、烧结模石墨、 M369和M206新型密封材料、T403石墨环、G41S高纯石墨等6种新产品。在抓工艺突破口和全面质量管理中,产品质量在某些方面有提高。电刷填塞合格率提高到90%以上。为激励科技进步,制定和发布了长远的科技发展规划,对1985-1987年科技成果、合理化建议的194项成果进行了全面表彰和奖励。(于兰玉) |
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