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1988年,完成工业总产值9 253万元。发电171 641万度,全年实现利润1 448.8万元,比承包利润832.9万元增长73.95%;人均留利由上年的924元/人,上升为953元/人;供电标准煤耗率完成385克/千瓦·时,比上年降低2克/千瓦·时,节约标准煤3 433吨;发电厂用电率完成5.77%,比上年降低 O.04%,节电68.66万度;在各种原材料和燃料价格上涨的情况下,发电单位成本仍比上年降低O.03元/千度,节约资金5.2万元;通过加强燃料管理,全年降低总成本488.4万元;杜绝了重大、特大及人身事故和火灾、火警事故;考核事故发生2次,比上级考核指标下降71.4%;实现了30万千瓦容量安全生产366天的最高纪录。
1988年实施了以优化劳动组合为中心的一系列配套改革。在干部、人事管理机制改革上,制定完善了干部聘用、解聘、招聘的管理办法和民主评议、考核干部的制度,全年民主评议中层以上干部60多人次,调整、聘用、解聘中层以上干部59人次。在改革用工制度上,实行了定岗、定编,按定员、定额组织生产,推行优化劳动组合制,新定员标准比上年降低13.6%。经过动态组合,到年底实际在岗职工人数为1 667人,是上级核定定员标准的89%,被剥离的职工除一部分由基层单位负责管理并承担工资、奖金外,其他人员一律进入厂劳务市场和人才交流中心,除28人厂内待业外,全部得到妥善安置。根据目标管理的原理,将全年工作目标及企业升级指标逐项分解,制定了分级承包及管理办法。厂长分别同部分车间及总公司签订了《任务必保、费用包干承包合同》和《经济、技术、劳务管理协作合同》。同时,厂工会主席还代表职代会同厂长签订了“双保”合同(厂长、职代会双方共同保证完成合同规定的各项工作任务)。
1988年完成了#1炉(230T/H)制粉系统改造、#3脱氧器更换、#6机复水器铜管更换、2台高效给水泵改造等工程和有机物捕捉器的攻关项目。改造后的#1炉实现了全烧煤运行,每年可为国家节油11万吨。全年共进行主设备大小修19台次,累计提前工期361小时,主设备完好率达100%。通过开展春、秋两季安全生产大检查,全年共查出缺陷隐患587项,处理464项,金属、化学、绝缘等技术监督指标达到100%。自动装置投入率、主要热工仪表投入率等均优于上级的考核标准。做为省重点项目的油改煤工程,在国家压缩基本建设规模,资金紧张、物资短缺的形势下,1938年完成投资4 257万元,主厂房基础、烟囱、输煤系统、贮灰场等工程全面开工。
围绕企业升级,各项基础工作不断完善,标准化管理、档案管理、计量管理及定额管理等工作有了新的提高,各项规章制度进一步健全,现代化管理方法在生产和管理中得到应用。编制了11种、30项管理标准和47项工作标准,制定了标准化工作实施细则;在执行原定额基础上,进行修改补充,劳动工时管理比率达92%,材料消耗定额和库存定额管理比率达61.9%;,对厂经济责任制考核办法进行了修定、完善;通过积极推行24种现代化管理方法,有5个项目获省级现代化管理成果三等奖,有3个项目获四等奖,全年提出合理化建议170余项,直接或间接经济效益达763万元。被省政府批准为1987年度省级先进企业。
1988年厂容厂貌明显改观,精神文明建设收效显著。据不完全统计,1988年,在各项工作及评比竞赛中,获市、省以上表彰、奖励达45项。(任福滨) |
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